我公司一客戶Φ4.2m×65m回轉(zhuǎn)窯,自1993年投產(chǎn)以來(lái),在檢修或紅窯事故中多次發(fā)現(xiàn)窯內(nèi)耐火磚出現(xiàn)“雞窩”坑現(xiàn)象。表面光滑自然,中間低,兩邊高,就像雞長(zhǎng)期抱窩留下的小坑,數(shù)量不等,分布在紅窯處軸向2~3m的圓周上,每次出現(xiàn)“雞窩”坑離窯口的距離也不一樣,但都在離窯口20m以內(nèi)。為此多次召開事故分析會(huì),分析原因,制定措施,取得了一定效果。但年該線由日產(chǎn)1500t改造提產(chǎn)至日產(chǎn)3500t后,
一個(gè)月內(nèi)又出現(xiàn)了兩次類似情況,采取措施后,問(wèn)題得到了解決。本文對(duì)此作一分析。
1 “雞窩”坑形成的原因分析
1)窯內(nèi)通風(fēng)不暢,頂料硬燒,此時(shí)火焰會(huì)在窯內(nèi)某處產(chǎn)生高溫,破壞該處窯皮,露出耐火磚,在高溫的作用下,耐火磚的表面軟化并被燒流,在窯內(nèi)回轉(zhuǎn)氣流的作用下,表層已經(jīng)軟化燒流的耐火磚被掃掉。因?yàn)楸粺突鸫u的四周尚有窯皮及熱傳導(dǎo)作用,溫度相對(duì)較低,而中部溫度較高,所以四周熔的淺中間熔的深,正好符合形成“雞窩”坑的條件。
2)原料成分不穩(wěn),生料KH值波動(dòng)大,熟料
值在0.85~0.95波動(dòng)。KH值過(guò)高時(shí),物料難燒,操作上為了燒出合格的熟料頂焰煅燒,使局部形成高溫;值過(guò)低時(shí),若沒有及時(shí)采取減煤措施,會(huì)造成高溫,損壞窯皮,燒蝕燒成帶磚。
3)原煤燃燒特性不好。我公司原煤用山西長(zhǎng)治煙煤,由于種種原因從多個(gè)礦點(diǎn)進(jìn)煤,然后到廠內(nèi)再按照化驗(yàn)室下達(dá)的比例通知單搭配。摻合好后的煤揮發(fā)分為12%左右,細(xì)度控制在80μm篩篩余≤4%,由于沒有煤均化堆場(chǎng),由鏟車摻配好后,經(jīng)過(guò)皮帶送入原煤倉(cāng)再入磨,這樣的煤粉成分不穩(wěn)定,進(jìn)入窯內(nèi)會(huì)在某處集中燃燒,造成局部溫度過(guò)高,損壞窯皮。
4)燃燒器調(diào)節(jié)不當(dāng)。公司采用的燃燒器內(nèi)風(fēng)間隙過(guò)大,造成高溫點(diǎn)前移,火焰短粗,熱力過(guò)于集中,外風(fēng)包不住火,掃窯皮,致使窯磚燒壞。
5)窯頭正壓大。技改時(shí),因窯頭排風(fēng)機(jī)、電除塵系統(tǒng)是按照2500t/d的生產(chǎn)線安裝的,為了省錢就沒再改動(dòng)。產(chǎn)量增加后,窯頭排風(fēng)機(jī)及電除塵系統(tǒng)能力不夠,造成窯頭常處于正壓狀態(tài)。窯頭正壓易使火焰變形,進(jìn)而沖刷耐火磚,導(dǎo)致燒流,形成“雞窩”坑現(xiàn)象。
2 預(yù)防措施
1)如發(fā)現(xiàn)窯內(nèi)通風(fēng)不暢,必須檢查處理。若是窯尾預(yù)熱器系統(tǒng)造成,必須對(duì)窯尾煙室縮口及斜坡處進(jìn)行清理;若是窯內(nèi)結(jié)圈,必須減產(chǎn)燒圈;若是窯尾漏風(fēng)所致,必須堵漏;影響生產(chǎn)或開機(jī)不能處理時(shí),必須停窯處理,保證窯內(nèi)通風(fēng)順暢,避免對(duì)耐火磚的損害。
2)控制進(jìn)廠原材料,穩(wěn)定原料成分,利用老線均化庫(kù),延長(zhǎng)均化時(shí)間提高均化效果,把生料KH值控制在0.91±0.02,保證生料的易燒性適中。
3)原煤采購(gòu)要做到礦點(diǎn)固定,保證煤的熱值穩(wěn)定、儲(chǔ)量穩(wěn)定和燃燒特性穩(wěn)定,未經(jīng)均化的煤嚴(yán)禁使用。
4)把燃燒器定位控制在偏料0~20mm以內(nèi);若需
調(diào)整時(shí),也要保證燃燒器中心線與窯下部的交點(diǎn)在窯之后;火焰的粗細(xì)、長(zhǎng)短調(diào)整,可根據(jù)燃燒情況調(diào)整,以不掃窯皮為準(zhǔn)。
5)年底大修時(shí),在篦冷機(jī)頂部增加六根噴頭,安裝在三室上方,為了不增加設(shè)備,在增濕塔水泵出口增加一閥門,引出一根水管連接篦冷機(jī)噴水裝置,降低熟料溫度,減少篦冷機(jī)冷端風(fēng)機(jī)風(fēng)量;在篦冷機(jī)出口與電除塵器連接管道中間處增加一沉降室,減少進(jìn)入電除塵器的粉塵,提高電除塵器收塵效果,確保窯頭負(fù)壓穩(wěn)定。
6)中控人員、巡檢人員必須時(shí)刻關(guān)注筒體溫度,一旦發(fā)現(xiàn)掉窯皮筒溫升高,必須報(bào)告主管領(lǐng)導(dǎo),分析查明原因,采取降溫措施。必要時(shí)減產(chǎn)運(yùn)行,甚至停產(chǎn)處理,避免紅窯事故。
7)穩(wěn)定二次風(fēng)溫,將其控制在(1150±50)℃以內(nèi),避免大起大落,因火焰不穩(wěn)定損壞窯皮。
8)保證投料穩(wěn)定,如遇預(yù)熱器塌料,要減料生產(chǎn),必要時(shí)可止料把料燒掉,再恢復(fù)正常生產(chǎn)。
3 結(jié)束語(yǔ)
在熟料煅燒過(guò)程中,因系統(tǒng)或人為操作原因造成窯皮損傷,危害很大,常常造成事故停窯,給企業(yè)帶來(lái)經(jīng)濟(jì)損失。我公司曾為此付出了沉重代價(jià),特別是窯磚出現(xiàn)“雞窩”坑后,造成局部紅窯,不得不停窯補(bǔ)磚或換磚,嚴(yán)重影響企業(yè)效益,自采取了以上措施后,沒有再出現(xiàn)類似現(xiàn)象。
一個(gè)月內(nèi)又出現(xiàn)了兩次類似情況,采取措施后,問(wèn)題得到了解決。本文對(duì)此作一分析。
1 “雞窩”坑形成的原因分析
1)窯內(nèi)通風(fēng)不暢,頂料硬燒,此時(shí)火焰會(huì)在窯內(nèi)某處產(chǎn)生高溫,破壞該處窯皮,露出耐火磚,在高溫的作用下,耐火磚的表面軟化并被燒流,在窯內(nèi)回轉(zhuǎn)氣流的作用下,表層已經(jīng)軟化燒流的耐火磚被掃掉。因?yàn)楸粺突鸫u的四周尚有窯皮及熱傳導(dǎo)作用,溫度相對(duì)較低,而中部溫度較高,所以四周熔的淺中間熔的深,正好符合形成“雞窩”坑的條件。
2)原料成分不穩(wěn),生料KH值波動(dòng)大,熟料
值在0.85~0.95波動(dòng)。KH值過(guò)高時(shí),物料難燒,操作上為了燒出合格的熟料頂焰煅燒,使局部形成高溫;值過(guò)低時(shí),若沒有及時(shí)采取減煤措施,會(huì)造成高溫,損壞窯皮,燒蝕燒成帶磚。
3)原煤燃燒特性不好。我公司原煤用山西長(zhǎng)治煙煤,由于種種原因從多個(gè)礦點(diǎn)進(jìn)煤,然后到廠內(nèi)再按照化驗(yàn)室下達(dá)的比例通知單搭配。摻合好后的煤揮發(fā)分為12%左右,細(xì)度控制在80μm篩篩余≤4%,由于沒有煤均化堆場(chǎng),由鏟車摻配好后,經(jīng)過(guò)皮帶送入原煤倉(cāng)再入磨,這樣的煤粉成分不穩(wěn)定,進(jìn)入窯內(nèi)會(huì)在某處集中燃燒,造成局部溫度過(guò)高,損壞窯皮。
4)燃燒器調(diào)節(jié)不當(dāng)。公司采用的燃燒器內(nèi)風(fēng)間隙過(guò)大,造成高溫點(diǎn)前移,火焰短粗,熱力過(guò)于集中,外風(fēng)包不住火,掃窯皮,致使窯磚燒壞。
5)窯頭正壓大。技改時(shí),因窯頭排風(fēng)機(jī)、電除塵系統(tǒng)是按照2500t/d的生產(chǎn)線安裝的,為了省錢就沒再改動(dòng)。產(chǎn)量增加后,窯頭排風(fēng)機(jī)及電除塵系統(tǒng)能力不夠,造成窯頭常處于正壓狀態(tài)。窯頭正壓易使火焰變形,進(jìn)而沖刷耐火磚,導(dǎo)致燒流,形成“雞窩”坑現(xiàn)象。
2 預(yù)防措施
1)如發(fā)現(xiàn)窯內(nèi)通風(fēng)不暢,必須檢查處理。若是窯尾預(yù)熱器系統(tǒng)造成,必須對(duì)窯尾煙室縮口及斜坡處進(jìn)行清理;若是窯內(nèi)結(jié)圈,必須減產(chǎn)燒圈;若是窯尾漏風(fēng)所致,必須堵漏;影響生產(chǎn)或開機(jī)不能處理時(shí),必須停窯處理,保證窯內(nèi)通風(fēng)順暢,避免對(duì)耐火磚的損害。
2)控制進(jìn)廠原材料,穩(wěn)定原料成分,利用老線均化庫(kù),延長(zhǎng)均化時(shí)間提高均化效果,把生料KH值控制在0.91±0.02,保證生料的易燒性適中。
3)原煤采購(gòu)要做到礦點(diǎn)固定,保證煤的熱值穩(wěn)定、儲(chǔ)量穩(wěn)定和燃燒特性穩(wěn)定,未經(jīng)均化的煤嚴(yán)禁使用。
4)把燃燒器定位控制在偏料0~20mm以內(nèi);若需
調(diào)整時(shí),也要保證燃燒器中心線與窯下部的交點(diǎn)在窯之后;火焰的粗細(xì)、長(zhǎng)短調(diào)整,可根據(jù)燃燒情況調(diào)整,以不掃窯皮為準(zhǔn)。
5)年底大修時(shí),在篦冷機(jī)頂部增加六根噴頭,安裝在三室上方,為了不增加設(shè)備,在增濕塔水泵出口增加一閥門,引出一根水管連接篦冷機(jī)噴水裝置,降低熟料溫度,減少篦冷機(jī)冷端風(fēng)機(jī)風(fēng)量;在篦冷機(jī)出口與電除塵器連接管道中間處增加一沉降室,減少進(jìn)入電除塵器的粉塵,提高電除塵器收塵效果,確保窯頭負(fù)壓穩(wěn)定。
6)中控人員、巡檢人員必須時(shí)刻關(guān)注筒體溫度,一旦發(fā)現(xiàn)掉窯皮筒溫升高,必須報(bào)告主管領(lǐng)導(dǎo),分析查明原因,采取降溫措施。必要時(shí)減產(chǎn)運(yùn)行,甚至停產(chǎn)處理,避免紅窯事故。
7)穩(wěn)定二次風(fēng)溫,將其控制在(1150±50)℃以內(nèi),避免大起大落,因火焰不穩(wěn)定損壞窯皮。
8)保證投料穩(wěn)定,如遇預(yù)熱器塌料,要減料生產(chǎn),必要時(shí)可止料把料燒掉,再恢復(fù)正常生產(chǎn)。
3 結(jié)束語(yǔ)
在熟料煅燒過(guò)程中,因系統(tǒng)或人為操作原因造成窯皮損傷,危害很大,常常造成事故停窯,給企業(yè)帶來(lái)經(jīng)濟(jì)損失。我公司曾為此付出了沉重代價(jià),特別是窯磚出現(xiàn)“雞窩”坑后,造成局部紅窯,不得不停窯補(bǔ)磚或換磚,嚴(yán)重影響企業(yè)效益,自采取了以上措施后,沒有再出現(xiàn)類似現(xiàn)象。
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