出渣(鐵)口一爐缸部位是高爐內(nèi)襯中較難維修的部位。出渣(鐵)口部位的內(nèi)襯磚與爐缸內(nèi)襯炭磚一樣是高爐薄弱的環(huán)節(jié),爐役中后期常伴隨著煤氣泄漏嚴重;在出鐵操作時,泥炮機對鐵口磚反復(fù)沖擊下鐵口內(nèi)襯磚不斷地向外鼓突;殘存內(nèi)襯耐火磚不斷地被鐵水、熔渣蝕損,鐵口冷卻板被燒損(新日鐵無法更換,除去用炮泥充填封閉)。因磚失去冷卻作用,出鐵口磚蝕損速度加快,其磚襯殘余厚度僅剩下210?400mm(君津3BF爐役后期使用實績),導(dǎo)致爐役后期限量出鐵或關(guān)閉該鐵口,永久層磚破損和煤氣泄漏嚴重,甚至影響到高爐壽命。而且,出鐵口補修是國內(nèi)外高壓操作的大型高爐較難維修的工程項目之一。
當爐前出鐵時,泥炮機對出鐵口沖擊力總量約600t,反復(fù)疲勞地沖擊鐵口磚,當超過磚的強度時(黑崎生產(chǎn)硅線石組合磚,耐壓強度為69?98MPa),磚就出現(xiàn)裂紋,甚至沖擊成碎塊。內(nèi)表層(近工作層側(cè))碎裂的磚襯易被鐵水滲透蝕損,如滲透至永久層第5層磚,則易燒損冷卻板;外表層磚(永久層第1?2層磚)碎裂后,形成爐內(nèi)煤氣泄漏通道,出鐵口周圍煤氣壓力達到0.43MPa以上,則噴出流速急劇的煤氣火焰。一般使用3?4個月就被迫維修更換。
近幾年,某廠采用新工藝技術(shù)維修鐵口,迅速減弱了內(nèi)襯磚外突量,延長了永久層磚維修周期(大于12個月),顯著地抑制了煤氣泄漏。主要新工藝技術(shù)是:
(1)設(shè)計金屬結(jié)構(gòu)支承件,穩(wěn)定了出鐵口組合磚結(jié)構(gòu),緩解了應(yīng)力的沖擊,使內(nèi)襯磚的壽命增加到1?1.5年。由于內(nèi)襯結(jié)構(gòu)的穩(wěn)定,三年來內(nèi)襯磚突出量穩(wěn)定地控制在2?5mm之內(nèi)。目前該技術(shù)已推廣應(yīng)用于寶鋼2號高爐、3號高爐鐵口使用,也取得十分良好的技術(shù)效果。
(2)選用SLG高性能、磷酸鹽結(jié)合的可塑料充填內(nèi)襯孔隙,使更換的磚與殘存的舊磚粘接嚴密,氣密性提高,對抑制煤氣泄漏起到了十分重要的作用。
(3)選用氮化硅結(jié)合的碳化硅磚作為出鐵口第1?2層永久層磚。
采用新技術(shù)維修后,鐵口壽命大大延長,對高爐實現(xiàn)長壽和爐役后期的穩(wěn)產(chǎn)、高產(chǎn),創(chuàng)造了十分有利的條件。
當爐前出鐵時,泥炮機對出鐵口沖擊力總量約600t,反復(fù)疲勞地沖擊鐵口磚,當超過磚的強度時(黑崎生產(chǎn)硅線石組合磚,耐壓強度為69?98MPa),磚就出現(xiàn)裂紋,甚至沖擊成碎塊。內(nèi)表層(近工作層側(cè))碎裂的磚襯易被鐵水滲透蝕損,如滲透至永久層第5層磚,則易燒損冷卻板;外表層磚(永久層第1?2層磚)碎裂后,形成爐內(nèi)煤氣泄漏通道,出鐵口周圍煤氣壓力達到0.43MPa以上,則噴出流速急劇的煤氣火焰。一般使用3?4個月就被迫維修更換。
近幾年,某廠采用新工藝技術(shù)維修鐵口,迅速減弱了內(nèi)襯磚外突量,延長了永久層磚維修周期(大于12個月),顯著地抑制了煤氣泄漏。主要新工藝技術(shù)是:
(1)設(shè)計金屬結(jié)構(gòu)支承件,穩(wěn)定了出鐵口組合磚結(jié)構(gòu),緩解了應(yīng)力的沖擊,使內(nèi)襯磚的壽命增加到1?1.5年。由于內(nèi)襯結(jié)構(gòu)的穩(wěn)定,三年來內(nèi)襯磚突出量穩(wěn)定地控制在2?5mm之內(nèi)。目前該技術(shù)已推廣應(yīng)用于寶鋼2號高爐、3號高爐鐵口使用,也取得十分良好的技術(shù)效果。
(2)選用SLG高性能、磷酸鹽結(jié)合的可塑料充填內(nèi)襯孔隙,使更換的磚與殘存的舊磚粘接嚴密,氣密性提高,對抑制煤氣泄漏起到了十分重要的作用。
(3)選用氮化硅結(jié)合的碳化硅磚作為出鐵口第1?2層永久層磚。
采用新技術(shù)維修后,鐵口壽命大大延長,對高爐實現(xiàn)長壽和爐役后期的穩(wěn)產(chǎn)、高產(chǎn),創(chuàng)造了十分有利的條件。