干熄爐排焦溫度是干熄焦工藝控制的一項重要操作參數(shù)。理想的排焦溫度應(yīng)控制在180~200℃,同時溫度應(yīng)分布均勻。而排焦溫度的均勻性,則受干熄爐內(nèi)焦炭粒徑、焦炭下降速度以及冷卻氣體流速分布等因素的影響。
1 存在的異?,F(xiàn)象
(1)干熄爐存在焦炭下炭不均及偏斜現(xiàn)象。從冷卻室上部溫度T4、下部溫度T3各點溫度分布(表1)來看,同一層面的焦炭溫差較大。通過對比可看出,干熄爐T3C點溫度比T3A、B、D高50℃左右,T4C點溫度比T4A、B、D高150℃左右,T4、T3遠大于排焦的設(shè)計溫度。
(2)打開干熄爐斜道口中栓的觀察孔發(fā)現(xiàn),斜道口有紅焦浮起現(xiàn)象,并有小塊焦炭隨循環(huán)氣體進入一次除塵器。
(3)循環(huán)風(fēng)量增加效果不明顯。將循環(huán)風(fēng)機變頻調(diào)整到73%后,風(fēng)機轉(zhuǎn)速明顯提高,但風(fēng)量增加不明顯。
(4)干熄爐入口氣體溫度約150℃,超設(shè)計溫度約20℃,造成排焦溫度偏高。
(5)循環(huán)氣體中可燃氣體成分偏高,導(dǎo)入大量空氣后造成排焦溫度升高。
2 排焦溫度均勻性影響因素
排焦溫度不均勻會導(dǎo)致循環(huán)風(fēng)量增大及循環(huán)風(fēng)機負荷增加,同時對氣體循環(huán)系統(tǒng)的溫度和壓力等造成不良影響。
(1)干熄爐調(diào)節(jié)棒安裝深度不合理造成干熄爐內(nèi)焦炭下降不均勻。打開爐蓋發(fā)現(xiàn),干熄爐內(nèi)C點對應(yīng)的焦炭下降過快,焦炭向C點偏斜。
(2)循環(huán)氣體的分配發(fā)生偏差。干熄爐內(nèi)冷卻循環(huán)氣體按中央和周邊進風(fēng)分配,正常生產(chǎn)分配比例為6︰4。由于干熄爐內(nèi)焦炭存在偏斜現(xiàn)象,使氣流的分布發(fā)生變化,再按此比例分配風(fēng)量無法滿足生產(chǎn)要求。
(3)干熄焦年修時將16個“牛腿”用澆注料加固修復(fù),“牛腿”尺寸變寬,循環(huán)氣體在斜道口阻力變大,流速加快,造成斜道區(qū)的小塊焦炭易浮起,鍋爐入口負壓增大,循環(huán)風(fēng)量比正常小,且增加不明顯,鍋爐蒸發(fā)量小,排焦溫度偏高。隨鍋爐入口負壓增大,大量焦粉和顆粒小的焦炭進入一次除塵器,并進入循環(huán)系統(tǒng),增加阻力,破壞各點的壓力平衡(4)為保證干熄焦安全運行,必須控制循環(huán)氣體的成分,需導(dǎo)入空氣進行調(diào)節(jié),從而造成T6溫度急劇上升。為控制T6溫度需開回流,但回流開得太大,干熄爐入口溫度會升高,排焦溫度就會更高,易形成惡性循環(huán)。
(5)干熄焦產(chǎn)生的蒸汽送電廠發(fā)電,發(fā)電后的冷凝水返回干熄焦循環(huán)使用。因電廠冷凝后的水溫偏高,造成熱管換熱器的進水溫度偏高,不能有效地將干熄爐入口氣體溫度降至130℃左右,使排焦溫度偏高。
3 采取措施
(1)合理使用調(diào)節(jié)棒。根據(jù)T3、T4的溫度的分布情況,將干熄爐下部溫度較高的C點對應(yīng)的4根調(diào)節(jié)棒分4次向內(nèi)插入60mm。將溫度較低的方位A點對應(yīng)的4根調(diào)節(jié)棒向外拔出35mm,以減緩下降速度,再根據(jù)溫度的變化進行微調(diào),使干熄爐內(nèi)焦炭的流速均勻。
(2)調(diào)節(jié)進入干熄爐內(nèi)的循環(huán)冷卻氣體的中央與周邊進風(fēng)比例。中央進風(fēng)由60%調(diào)整為65%, 周邊進風(fēng)由40%調(diào)整為35%,干熄爐T4C點溫度由329℃最低下降至287℃。T3C點溫度由188℃最低下降至175℃,溫度下降明顯。通過對調(diào)節(jié)棒及循環(huán)風(fēng)量的調(diào)節(jié)匹配,使干熄爐T3、T4溫度的均勻性明顯提高,排焦溫度明顯下降。圖1是調(diào)整過程中的T3、T4溫度的變化趨勢圖。
(3)穩(wěn)定焦?fàn)t生產(chǎn)及加熱制度,降低排焦溫度。
(4)通過除鹽水站制取一部分除鹽水中和電廠凝結(jié)水,降低熱管換熱器的進水溫度,從而降低干熄爐入口氣體的溫度,以降低排焦溫度。